當(dāng)前“大干50天 決勝總目標(biāo)”沖鋒的號角已經(jīng)吹響,為完成年度環(huán)保降費目標(biāo),燒結(jié)廠以優(yōu)化工藝參數(shù)、精細化崗位操作為手段,擴充數(shù)據(jù)庫、完善操作模型,著力查找生產(chǎn)成本與環(huán)保成本最佳匹配點,在保障超低排放條件下,同步降低環(huán)保運行費用。
開展“降低環(huán)保費用”攻關(guān),完成計劃降費目標(biāo)
自年初以來,燒結(jié)廠在月度環(huán)保費用控制方面取得了顯著成效,截至10月份,已累計降低環(huán)保費用達773萬元,提前實現(xiàn)了全年降費目標(biāo)的98.84%。面對復(fù)雜多變的生產(chǎn)形勢,燒結(jié)廠緊密結(jié)合自身生產(chǎn)實際情況,依據(jù)年初制定的環(huán)保費用降費工作計劃,科學(xué)地將月度噸礦費用指標(biāo)進行層級分解,并細化了各項降費措施。
充分利用檢修時機,對主抽風(fēng)機、增壓風(fēng)機、機尾除塵機、環(huán)冷風(fēng)機等大型用能設(shè)備,以及非必要的生產(chǎn)附屬設(shè)備實施同步停機維護。通過這一舉措,不僅確保了設(shè)備的穩(wěn)定運行,還有效減少了能源浪費。同時,針對“風(fēng)、水、氣”等能源介質(zhì)的“跑冒滴漏”問題,該廠采取了嚴(yán)格的控制措施,確保每一處細節(jié)都得到有效管理。此外,燒結(jié)廠還積極發(fā)揮自主創(chuàng)新能力,對輸灰管道路線進行了自主改造。這一改造不僅大幅縮短了打灰過程,顯著提升了輸灰效率,還實現(xiàn)了壓縮空氣使用量的大幅下降,進一步降低了環(huán)保運行成本。
活性炭顆粒回收利用,有效降低環(huán)保成本
在超低排放處理過程中,活性炭的消耗構(gòu)成了環(huán)保費用的一大塊。為了進一步降低環(huán)保成本,該廠針對脫硫脫硝系統(tǒng)的實際運行狀況,實行活性炭顆粒的再回收利用。即根據(jù)系統(tǒng)入口和出口的硫含量,定期對活性炭的硫容進行檢測,并根據(jù)結(jié)果靈活調(diào)整活性炭的循環(huán)量模型,降低了物料的循環(huán)速度,減少了因摩擦而產(chǎn)生的粉化現(xiàn)象,有效地控制了活性炭的消耗。
此外,對一、二燒系統(tǒng)環(huán)境灰倉的負壓吸灰管路進行改造,在活性炭振動篩的上方入口,增加一個重力灰罐,利用負壓吸灰產(chǎn)生的負壓以及活性炭自身的重量,成功地將活性炭末與小顆粒進行分離。這一改進顯著降低了活性炭末中大于1.4mm和5.6mm顆粒的占比。據(jù)統(tǒng)計,該措施每年可節(jié)約費用約112萬元。
提升崗位精細化操作水平,夯實應(yīng)急管理基礎(chǔ)
冬季來臨,在環(huán)保管控工作的關(guān)鍵時期,該廠堅決執(zhí)行污染防治措施,防范化解各類環(huán)保事件。精心組織開展“脫硫脫硝活性炭著火事故應(yīng)急演練”活動,演練過程中,嚴(yán)格按照應(yīng)急預(yù)案開展演練,演練結(jié)束后,并針對演練中暴露出的問題進行了深入分析,確保演練能夠緊密貼合實際,滿足應(yīng)急實戰(zhàn)的需求。
此外,組織開展環(huán)保關(guān)鍵崗位人員技術(shù)比武、教育培訓(xùn)等專項活動。通過環(huán)保設(shè)備設(shè)施專題培訓(xùn),使操作人員深入掌握脫硫脫硝的工藝流程原理,學(xué)習(xí)在異常情況下的應(yīng)急預(yù)案,并明確了排查處置和維護保養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,不僅提高了崗位人員的精細化操作水平,還營造出了“比、學(xué)、趕、幫、超”的良好氛圍,成功培養(yǎng)了一批環(huán)保意識強、安全操作技能過硬、業(yè)務(wù)水平高的環(huán)保設(shè)備操作能手,為分廠環(huán)保工作注入了新的活力。(燒結(jié)廠 孫佳 楊光)