設備檢修中心深入踐行“四種經營理念”,以“過緊日子”思想為引導,聚焦中厚板旋轉輥道運行“卡脖子”問題,通過技術改造實現降本增效,為公司可持續發展注入新動能。
三線同步突破技術瓶頸。中厚板軋機旋轉輥道在運行過程中需進行90°往復旋轉,電纜、水管及油管三線需同步轉動。原裝拖鏈系統長期處于高應力負荷狀態,導輪易磨損,最終導致系統散架失效。由于定制拖鏈組件生產周期長,設備維修團隊經技術評估后決定“就地取材”——基于現有材料開展改造。改造方案是將原拖鏈系統升級為電纜滑車滑軌結構,其原理類似起重行車的滑行傳輸系統,并創新性地將電纜傳輸功能剝離,由單獨的滑車滑軌結構承載,進一步優化系統性能。
創新取材三步解頑疾。其一安裝滑軌系統,通過精確測量確定關鍵參數,選用工字鋼加工成適配滑軌,固定焊接在旋轉軌道內側,并裝配專用電纜小滑車;其二改造電纜線路,拆除并標記電纜,重新規劃走向,以“W”形穿入滑車后連接設備端口,用鋼絲繩柔性連接滑車;其三改造油管及水管,將布設路徑移至旋轉輥道中心軸線,采用金屬軟管柔性連接,顯著降低磨損風險。
設備升級成效顯著。改造完成后,設備檢修中心維修團隊通過對部件位置進行精密調校,并經過多輪試車優化了參數。最終改造后系統運行平穩,實現預期目標。系統升級后,中厚板軋機旋轉輥道故障率顯著降低,板材產量提升約6%,停機故障率降低10%,拖鏈系統維護及更換費用節約20萬元。在技術革新和自主改造上,實現了生產效率與經濟效益的雙重提升。
如今,“省下的每一分錢都是利潤”的理念已深植員工心中。設備檢修中心將降本增效之路越走越實,把“過緊日子思想”全面融入生產經營各環節,為“四種經營理念”增添了生動注腳。(設備檢修中心 李饒 劉姍)